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不过和人力手摇车相比,居然还是有
优势,100千克的
重相当于真车二十吨货
了,而铁路局现在要运二十吨货,至少要
三个手摇车
。
不过即便有这么多厂
参与,要求放低到这个程度,真
来也不容易。
事后一检查,属于模型问题,和真车无关。
等各工厂能
纸面要求的零
件,生产、组装、上路测试,哪怕一切都很顺利,全
完少说也要半年。
首先本茨团队要
设计工作,设计中要
据已有的模型测试情况,确实保障四十吨级机车的全工况需求,之后还得有模型测试和调整修改。其他厂家在这个时期就要开始零
件的生产工艺摸索,重工厂自己也有很多异形件要
,如果技工
不
来或者
得太慢,甚至还需要专门
新结构的机床。
爆
模型修好,给吃瓜群众去玩,本茨一班人开始
缩短版机车。
1:6模型,重量应该是真车216分之一,抛掉零
相当于
重增加几个百分
,以接近真车车况。
但它也终于到极限了,上最陡的坡
时动力
打
,爆
了。
每节车厢
100千克铁块,加一节测两
,每次都是机车启动后,人追着铲两铲煤
去,然后等它熄火,或者走完一圈后制动。
甚至可以想象这个东西的完全
,能在7‰坡
的路段拖拽上千吨的东西飞奔,在这样的总重量下,一切的工件加工缺陷都会被无限制放大。
放在真车上,即使真的有类似危险,因为有驾驶员随时监视压力表,也能避免爆
。
模型的
为了匹
车型,自然不可能
多厚实,而且因为没办法
特别小的无
钢
,
分
是加
锻接的,
度存在缺陷。
你是天才,一秒记住:红甘泉:
该过程还专门请来了铁路局、铁厂、风谷机械厂、双石机械厂的相关人员,铁路局商量需求,其他的都是制造工艺方面的问题。
铁路局现有的十四米长度标准,
了一堆小平板车模型
行载货实验,货
就用铁块
重,重工厂就这东西多。
因为过于简单,最后
来称重换算后,得
的真车整备重量只有九吨!
!
不去最求缩小几个百分数,从最最简单的结构开始,锅炉里勉
够
下只有一
长度的二次加
弯
,蒸汽压力放低,可以用更薄的
,刹车完全没用到气闸,就是直接拉闸后断开动力并放下刹车

动力
。
有了这一
的极限测试,组员终于服了,不敢再想着一步到位。
模型真的很厉害,最后挂了二十节车厢,光
重铁块就有2吨,它居然能动!
弱者和
者的对照测试结果有了,接下来就到了办公室讨论与设计环节。
在类似情况下会遇到什么麻烦。
这东西的动力弱得可以,只能拖一截带满负载的平板车,爬坡还十分费力。
经过长时间的讨论,最后决定
一款约两百
力,整备重量低于四十吨的机车,设计难度合理,生产难度适中,也能满足铁路局现阶段需要。